中化新网讯 中国化工报记者昨日从陕煤化集团陕化公司得悉,陕化化肥公司气化车间气化A炉通过3天烘炉后投料一次成功,这是该公司初次选用液化气及体系自产的燃料气进行烘炉,标志着气化烘炉一向运用柴油成为前史,可降低耗费、节省出产成本。
化肥公司现在运转的3台气化炉,是合成氨、尿素出产的龙头环节。平常3台气化炉开2备1,均匀每月倒一次炉,检修后作为备炉。每次倒炉投料前都要进行烘炉升温,以往烘炉需要用液化气、柴油混合焚烧,每次柴油耗费在12吨左右。该公司通过技能攻关,将液氮洗工段发生的首要含有甲烷的工业燃料气引进烘炉体系,以替代柴油。并且,他们在液化气管线上添加一个调节阀,把燃料气和液化气阻隔开来,添加火检联锁功用,一旦炉膛呈现救活,调节阀将主动封闭,避免膛内闪爆。
据悉,在气化A炉成功完成工业燃料气烘炉后,化肥公司将对B、C炉进行技能改造,使3台气化炉悉数选用燃料气进行烘炉,预计年可节省费用100余万元。在此基础上,该公司还将进一步施行改造,测验在锅炉烘炉时选用工业燃料气。
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